巧用DMAIC,降低殼體鑄件內(nèi)部報廢率!
基于DMAIC降低殼體鑄件內(nèi)部報廢率:
D
項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員擬定項(xiàng)目計劃,投入解決另一個問題。
這次要解決的是鑄件的殼體的不良。產(chǎn)品開發(fā)階段試生產(chǎn)廢品率高達(dá)35.5%,其中粘砂、砂孔等缺陷占廢品數(shù)量的83%。
選定作為6西格瑪項(xiàng)目改善,設(shè)定改善目標(biāo)為內(nèi)部廢品率由35.5%下降至≤20%。
主要不良:砂渣孔、粘砂

M
定義過程流程,對砂渣孔和粘砂不良運(yùn)用魚骨圖分析,通過因果矩陣,確定澆注系統(tǒng)、型砂性能、型腔散砂、澆鑄溫度為主要原因。
FMEA分析的潛在失效模式為澆注系統(tǒng)各部分比例不合理、型砂緊實(shí)率過低、漏放陶瓷過濾塊、澆注速度過慢。
收集數(shù)據(jù),對澆注溫度測量,不良品判定作量測系統(tǒng)分析。
A
對澆注系統(tǒng)分析,確定設(shè)計不合理造成局部過熱,導(dǎo)致參數(shù)不良。
型砂:采用細(xì)粒砂和提高砂型的緊實(shí)率均可減少機(jī)械粘砂。? ??

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I
試驗(yàn)最佳型砂配方控制條件,提高型砂緊實(shí)率,對FS粉加入量、膨潤土加入量、新砂加入量3個關(guān)鍵因素做DOE試驗(yàn)。得出三個因子的加入控制量,并通過假設(shè)檢驗(yàn),確定改善效果顯著。
澆注系統(tǒng)改善通過頭腦風(fēng)暴,確認(rèn)2個方案,
從分型面開設(shè)3個內(nèi)澆口;
內(nèi)澆口底部,增大環(huán)形澆道面積。驗(yàn)證后選擇方案2。
改善后過程能力提升,廢品率假設(shè)檢驗(yàn)降低,廢品率趨勢降低。

C
修改完善模具;修改控制計劃;砂型緊實(shí)率使用控制圖管控。
經(jīng)過改善后廢品率小于20%,總節(jié)約金額44790元/年。